選礦廠提高鐵精礦質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的措施
長(zhǎng)沙礦冶研究院陳雯教授著作摘選:
自余永富院士提鐵降硅(雜)思想提出后,國(guó)內(nèi)選礦廠從追求合理鐵精礦品位和回收率,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐宰非筇岣哞F精礦質(zhì)量、節(jié)能減排、增加經(jīng)濟(jì)效益為中心,開發(fā)了適合各種類型鐵礦提質(zhì)降雜、降本增效的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新藥劑,現(xiàn)已取得了顯著的成果。
1 采用預(yù)選工藝
預(yù)選是指礦石在進(jìn)入磨礦作業(yè)之前,用適宜的選礦方法預(yù)先分離出部分尾礦的選別作業(yè)。由于冶金工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)鐵礦石的需求量越來越多,加之采礦工業(yè)的發(fā)展,采用先進(jìn)的采礦方法和大型的采掘設(shè)備,使采出的礦石品位下降,貧化率增加。為了提高入磨礦石品位,節(jié)約選廠能耗,減少磨礦量,近年國(guó)內(nèi)外磁選廠廣泛采用預(yù)選工藝。
本鋼歪頭山鐵礦選礦廠,在粗碎之后入自磨前,對(duì)350-0mm的礦石采用CTDG1516型大塊礦石永磁干式磁選機(jī)預(yù)選,拋廢產(chǎn)率12-13%,使入磨礦石品位提高3.62個(gè)百分點(diǎn),磁性鐵回收率99%以上,年經(jīng)濟(jì)效益達(dá)1000萬元以上。鞍鋼弓長(zhǎng)嶺選礦廠一選車間,采用CTDG-1220N型大塊礦石永磁干式磁選機(jī)對(duì)75-0mm的中碎產(chǎn)品預(yù)選,原礦品位31.61%,精礦品位33.68%,尾礦產(chǎn)率8.73%、品位9.97%,鐵回收率97.04%,年經(jīng)濟(jì)效益4350萬元。首鋼水廠選礦廠對(duì)12-0mm的細(xì)碎產(chǎn)品采用C80型永磁磁滑輪,一粗一掃工藝干式預(yù)選,可丟棄產(chǎn)率8-9%,品位10.50%合格尾礦,入磨礦石品位提高1-1.5個(gè)百分點(diǎn)。所丟棄尾礦量基本等于增加一個(gè)系統(tǒng)的磨礦量,為多產(chǎn)精礦提高精礦質(zhì)量創(chuàng)造了有利條件。
昆鋼王家灘菱鐵礦采用長(zhǎng)沙礦冶研究院研制的廣義磁選機(jī)對(duì)0-6mm原礦進(jìn)行粗粒預(yù)選,可將菱鐵礦品位由31.45%提高到35.18%,預(yù)選效果顯著。酒鋼樺樹溝鐵礦總儲(chǔ)量2.7億t,主要鐵礦物為鏡鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦,均屬弱磁性鐵礦;脈石礦物為碧玉、重晶石、石英。為提高選礦廠入磨礦石的鐵品位,2002年8月,樺樹溝鐵礦完成了年處理量450萬噸的預(yù)選拋尾工程項(xiàng)目,拋尾設(shè)備采用美國(guó)奧托昆普公司的永磁強(qiáng)磁選機(jī),對(duì)15-30mm粒級(jí)塊礦進(jìn)行預(yù)選,可拋掉產(chǎn)率13.66%、品位10.43%的合格尾礦,入磨礦石鐵品位由34.12%提高至37.86%;對(duì)0-15mm粒級(jí)粉礦進(jìn)行預(yù)選,拋掉的尾礦產(chǎn)率為11.04%、品位為12.13%,入磨礦石鐵品位則由31.90%提高到34.35%。降低了鐵礦山的截止出礦品位,減少了運(yùn)輸成本和選礦加工費(fèi)用,投產(chǎn)后,2005年獲得直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)500萬元以上。
預(yù)選工藝的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以拋出較粗粒級(jí)的合格尾礦,將其直接填充至采空區(qū)不僅可以解決尾礦的排放問題,而且降低了充填成本,具有很好的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。
2 采用多碎少磨工藝
破碎磨礦作業(yè)能耗約占選礦廠總能耗的50-70%,其中磨礦作業(yè)的能耗又占碎磨作業(yè)能耗的80%以上,降低磨礦作業(yè)能耗的有效途徑就是降低入磨礦石粒度,即多碎少磨。主要措施是采用大型化、大破碎比、高效、低耗的新型破碎設(shè)備,使入磨礦石粒度降低。近年來,我國(guó)選廠通過引進(jìn)山特維克(Sandvik)、美卓(Metso)等國(guó)外公司的高效液壓圓錐破碎機(jī),使入磨礦石粒度降至12(10)-0mm,節(jié)能降耗效果明顯。如太鋼尖山鐵礦擴(kuò)建后的破碎系統(tǒng)通過將6臺(tái)國(guó)產(chǎn)2200型圓錐破碎機(jī)(中碎2臺(tái)、細(xì)碎4臺(tái))全部更換為生產(chǎn)能力大、破碎效果好的進(jìn)口美卓HP-500型破碎機(jī)和山特維克H-8800型破碎機(jī),使破碎產(chǎn)品粒度-12mm 含量達(dá)到90%左右,選礦廠整體產(chǎn)能提高8%以上,小時(shí)節(jié)約電耗128KW。
采用高壓輥磨機(jī)也是降低入磨礦石粒度的有效措施。高壓輥磨機(jī)由于利用層壓破碎的工作原理,能量利用率高,礦石粉碎能耗一般為0.8-3.0KW•h/t,比常規(guī)的破碎設(shè)備節(jié)能30%左右,系統(tǒng)產(chǎn)量提高25-30%。目前已在在國(guó)內(nèi)鐵礦選廠得到推廣和應(yīng)用。馬鋼南山鐵礦凹山選礦廠通過引進(jìn)1臺(tái)德國(guó)魁伯恩(Koeppern)公司RP630/17-1400型高壓輥磨機(jī)將18-0mm細(xì)碎產(chǎn)品破碎到3-0mm,使選礦廠的處理能力由550萬t/a提高至700萬t/a 。
3 應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備
影響磁選精礦品位的主要是磁性鐵礦物和石英脈石的連生體,單靠多次磁選是無法把連生體分選出去的,只有采用陽(yáng)離子或陰離子反浮選技術(shù),利用連生體中石英和浮選藥劑作用后,石英表面疏水可以粘附在氣泡上易于浮選的特性,實(shí)現(xiàn)連生體與鐵礦物的分選,達(dá)到脫硅提高鐵精礦質(zhì)量的目的。該分選技術(shù)效果好,從2002年到2008年我國(guó)鐵礦山選礦廠采用反浮選技術(shù)改建和擴(kuò)建的選礦廠生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 陰(陽(yáng))離子捕收劑反浮選脫硅工藝主要選礦廠生產(chǎn)指標(biāo)
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廠名 |
給礦品位/% |
精礦品位/% |
鐵回收率/% |
礦石類型 |
反浮選類型 |
||
|
TFe |
SiO2 |
TFe |
SiO2 |
||||
|
鞍鋼弓長(zhǎng)嶺 |
65.50 |
8.31 |
68.89 |
3.62 |
97.58 |
磁鐵礦 |
陽(yáng)離子 |
|
鞍鋼齊大山 |
40.50 |
31.10 |
67.59 |
3.85 |
79.71 |
磁、赤鐵礦 |
陰離子 |
|
太鋼尖山 |
65.92 |
8.50 |
69.10 |
3.80 |
98.62 |
磁鐵礦 |
陰離子 |
|
萊鋼魯南 |
63.00 |
11.25 |
67.22 |
5.65 |
97.00 |
磁鐵礦 |
陰離子 |
|
新余良山 |
61.57 |
10.61 |
66.77 |
4.50 |
95.18 |
磁鐵礦 |
陰離子 |
|
酒鋼選礦廠 |
55.76 |
10.50 |
60.61 |
5.76 |
94.33 |
磁化焙燒磁鐵礦 |
陽(yáng)離子 |
|
祁東鐵礦 |
46.26 |
21.58 |
64.71 |
5.75 |
79.11 |
赤、磁鐵礦 |
陽(yáng)離子 |
進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)鐵精礦質(zhì)量的需求,也帶動(dòng)了高效新型選礦設(shè)備的研究與發(fā)展。2000年以來,國(guó)內(nèi)研制出多種選別磁鐵礦石的精選設(shè)備,如:磁力和重力結(jié)合的磁-重脈動(dòng)低磁場(chǎng)的磁重選礦機(jī)(磁選柱、淘洗磁選機(jī))、磁力和粒度篩分相結(jié)合的磁場(chǎng)篩選機(jī)、細(xì)篩孔MVS電磁高頻振網(wǎng)篩以及多磁極的BX弱磁選機(jī)等,這些精選設(shè)備可有效地分散物料的磁團(tuán)聚,排出其中夾雜的貧連生體和脈石礦物,提高鐵精礦品位,其中一些磁鐵礦選廠的生產(chǎn)指標(biāo)見表2。
對(duì)于弱磁性赤(褐)鐵礦的分選,國(guó)內(nèi)除了常用的Slon型立環(huán)脈動(dòng)高梯度強(qiáng)磁選機(jī)外,近年長(zhǎng)沙礦冶研究院又研發(fā)了用于回收微細(xì)粒弱磁性赤(褐)鐵礦的新型高效ZHI型組合式濕式強(qiáng)磁選機(jī),其具有分選磁場(chǎng)強(qiáng)度高,對(duì)細(xì)粒級(jí)礦物回收效果好、回收率高等優(yōu)點(diǎn)。該機(jī)采用隔粗篩加三道分選盤式結(jié)構(gòu),前置專門配套的隔粗裝置隔除礦漿中的機(jī)械夾雜和少量粗顆粒礦渣,分選主體采用梯度高達(dá)104 高斯的多層感應(yīng)磁極介質(zhì)?三盤對(duì)應(yīng)的介質(zhì)參數(shù),形成上盤0.1-0.3T的弱磁選體系,以回收少量強(qiáng)磁性的磁鐵礦和假象赤鐵礦,中盤是1-1.5T磁場(chǎng)強(qiáng)度的中磁選體系,用于回收中粗粒級(jí)赤鐵礦,下盤磁場(chǎng)強(qiáng)度高達(dá)1.7-1.8T,對(duì)于回收微細(xì)粒赤鐵礦及易泥化的褐鐵礦極其有效,安徽李樓鐵礦二段強(qiáng)磁掃選分流對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果表明,在給礦條件相同的情況下,相對(duì)于Slon立環(huán)強(qiáng)磁選機(jī),ZHI型強(qiáng)磁設(shè)備分選所得鐵精礦品位高出0.3個(gè)百分點(diǎn),尾礦品位低10.09個(gè)百分點(diǎn),磁選作業(yè)回收率高26.57個(gè)百分點(diǎn)。
表2 新設(shè)備分選鐵精礦技術(shù)指標(biāo)
|
廠名 |
給礦品位/% |
精礦品位/% |
鐵回收 率/% |
設(shè)備類型 |
||
|
TFe |
SiO2 |
TFe |
SiO2 |
|||
|
南芬選礦廠 |
67.50 |
6.50 |
69.31 |
3.30 |
98.50 |
磁選柱 |
|
歪頭山選礦廠 |
65.94 |
8.05 |
69.20 |
3.98 |
98.00 |
磁選柱 |
|
首鋼水廠 |
24.74 |
51.75 |
68.22 |
4.12 |
83.00 |
細(xì)篩再磨-弱磁選 |
|
大孤山選礦廠 |
29.73 |
48.00 |
67.44 |
5.30 |
77.27 |
MVS細(xì)篩-BX弱磁選機(jī) |
|
唐鋼廟溝鐵礦 |
62.50 |
9.80 |
65.50 |
6.50 |
95.60 |
磁場(chǎng)篩選機(jī) |
|
中信Sino鐵礦 |
66.85 |
5.95 |
70.34 |
2.01 |
89.19 |
淘洗磁選機(jī) |
|
太鋼峨口鐵礦 |
61.40 |
- |
65.80 |
- |
93.47 |
淘洗磁選機(jī) |
|
65.80 |
- |
66.86 |
- |
58.44 |
淘洗磁選機(jī) |
|
2.4 研發(fā)新型選礦藥劑
由于我國(guó)貧赤鐵礦嵌布粒度微細(xì),細(xì)磨過程中泥化嚴(yán)重,因此耐礦泥的陰離子反浮選技術(shù)在國(guó)內(nèi)廣泛應(yīng)用,伴隨該技術(shù)而開發(fā)的針對(duì)脈石礦物以石英為主的鞍山式鐵礦高效利用的NaOH、苛化淀粉、石灰和脂肪酸類捕收劑四種藥劑制度組合也成為經(jīng)典的藥劑制度而沿用至今,雖然各研究院所及企業(yè)在陰離子捕收劑種類上推陳出新、百家爭(zhēng)鳴,但20多年來始終沒有超越該工藝流程開發(fā)之初所確立的原則工藝流程、四種反浮選藥劑、30℃以上的浮選溫度等關(guān)鍵技術(shù)根本。
近年在陰離子浮選藥劑研發(fā)方面取得的主要成績(jī)是開發(fā)出了高效利用太鋼袁家村鐵礦、安徽李樓鐵礦等難選鐵礦的陰離子浮選藥劑,這類型鐵礦的主要特點(diǎn)是脈石礦物除石英外,還有相當(dāng)部分的角閃石、綠泥石等含鐵硅酸鹽礦物,新研發(fā)的藥劑不僅對(duì)綠泥石、角閃石有很好的選擇性,同時(shí)還有對(duì)溫度適應(yīng)范圍廣,耐礦泥的特點(diǎn)。近年一些新研發(fā)藥劑的工業(yè)應(yīng)用情況列于表3中。
表3 新型陰離子藥劑的工業(yè)應(yīng)用情況
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礦山 |
藥劑 |
浮選溫度/℃ |
精礦鐵品位/% |
精礦鐵回收率/% |
尾礦品位/% |
藥劑用量 |
|
安徽開發(fā)礦業(yè)李樓鐵礦 |
CY-412 |
26 |
65.41 |
87.34 |
26.50 |
捕收劑用量減少10g/t(對(duì)給礦) |
|
現(xiàn)場(chǎng)藥劑LXA |
≥35 |
65.23 |
85.93 |
26.31 |
||
|
差值 |
-9 |
+0.18 |
+1.41 |
+0.19 |
||
|
太鋼尖山鐵礦 |
CY-12 |
29.06 |
69.28 |
98.07 |
14.78 |
NaOH用量減少8%;淀粉用量減少9 %;捕收劑用量減少8.72% |
|
現(xiàn)場(chǎng)藥劑MH-80 |
32.70 |
69.32 |
97.80 |
16.26 |
||
|
差值 |
-3.64 |
-0.04 |
+0.27 |
-1.48 |
||
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司家營(yíng)鐵礦 |
CY-78 |
30 |
66.39 |
|
17.25 |
|
|
現(xiàn)場(chǎng)藥劑146 |
45 |
67.03 |
|
17.43 |
||
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差值 |
-15 |
-0.64 |
|
-0.18 |
從表中可以看出,對(duì)于安徽李樓鐵礦,新藥劑與現(xiàn)場(chǎng)原藥劑二者在用量相當(dāng)?shù)臈l件下,采用新藥劑獲得的浮選指標(biāo)有較大提高;對(duì)于太鋼尖山鐵礦和司家營(yíng)鐵礦,在獲得浮選指標(biāo)相近的情況下,采用新藥劑浮選的直接效果是藥劑用量大幅度減少。與現(xiàn)場(chǎng)原藥劑相比,三個(gè)礦山采用新藥劑后的浮選溫度均得到降低,其中以司家營(yíng)鐵礦的浮選溫度降幅最大,高達(dá)15℃。以司家營(yíng)鐵礦浮選溫度降低15℃進(jìn)行節(jié)能減排計(jì)算分析可知,可以節(jié)省鍋爐及供暖設(shè)備投資以及帶來的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用2424萬元/年,其它藥劑費(fèi)用節(jié)約605.16萬元/年,可見降本效益十分可觀;同時(shí)溫度降低對(duì)提高環(huán)境效益也非常顯著,按年處理量300萬t選廠計(jì)算,每年可以少用6.06萬t原煤,按工業(yè)鍋爐每燃燒一噸標(biāo)準(zhǔn)煤,就產(chǎn)生二氧化碳2.62t,二氧化硫8.5kg,氮氧化物7.4kg計(jì)算,一年可以少排二氧化碳15.88萬t, 二氧化硫515.1t,氮氧化物448.44t;另外溫度降低還可以有效改善職工的工作環(huán)境、保護(hù)職工的身心健康。
